經部推AI應用改善製程 汽車零組件廠烈光不良率降至3%
經濟部產業發展署推出供應鏈數位串流暨AI應用計劃,汽車鈑金零組件廠烈光導入後,成功將不良率從20%降至3%。(資料照)
應用人工智慧(AI)來解決生產製造及供應鏈管理問題,是未來勝出關鍵。汽車鈑金零組件加工50年老廠烈光企業,在導入經濟部數位串流與AI應用補助後,成功將訂單交付時間縮短1/5,製程不良率從20%大幅降至3%以下。
經濟部產業發展署自2019年推出「產業聚落供應鏈數位串流暨AI應用計劃」,採用先期顧問規劃及系統建置導入等2種補助方式,促進製造業者導入智慧機械、人工智慧、供應鏈資訊串流及資安防護等技術元素,協助改善製程問題。
烈光雖有純熟的衝壓製程、模具設計技術,但在面對客戶臨時訂單異動時,仍浮現出若干製程管理問題,如:生產過程沒有即時彙整生產實績、生產條件、庫存水位等資訊,難以判斷生產狀態。而僅以人工管理排程及處理供應商與客戶訂單,導致物料中斷、設備閒置、品質偏差,影響生產連續性並降低效能,甚至可能造成庫存過多,影響資金流通運用。
烈光乃申請上述數位串流與AI應用計劃,獲補助導入供應鏈數位串流及建置物料供應管理系統,彙整含供應商在內的生產各部門資訊,建置機器人流程自動化(RPA)模組。藉此有效掌握生產及庫存資訊,成功將訂單從備料、生產到完工交付的間隔時間,自63小時縮短爲50小時,減少1/5,產能效率自61%提升至82%。
另外過往成品皆仰賴人工巡檢,製程中品質出現變異與不良無法即時掌握,不良率高達20%。烈光也導入AI輔助製程管制系統,收集衝壓機振動訊號作爲判斷異常依據,透過AI機器學習來判斷及預測鈑金生產品質穩定度,在異常風險發生前即進行問題排查,有效降低不良率至3%以下。從發現異常、中斷作業,到生產復歸運作的時間,從240分鐘降低至120分鐘。
產發署表示,未來將持續協助我國製造業者,結合上下游供應鏈廠商,調整內外體質並導入AI應用,改善原物料整備、製造排程、設備效率及品質管理等生產製造問題。